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乙烯是石油化工的重要基础原料,被称为“工业食粮”,而乙烯装置工艺路线长、生产操作难、指标控制严,是当之无愧的化工生产“龙头”。
在吉林石化公司乙烯厂,有一位技艺精湛的“舞龙人”——他就是乙烯车间值班长姜涛。从风华正茂“舞”到不惑之年,从普通工人“舞”成大国工匠,他和装置一起走过24年,当了17年值班长。他用炽热的青春和开拓的热情,谱写出新时代石油工人的精彩华章。
不解决问题算什么专家
吉林石化70万吨大乙烯,上游连着1000万吨炼油,下游连着25套化工装置,是化工的龙头,裂解岗位更是乙烯生产龙头中的龙头。为了提高裂解效果,车间对6号炉进行了改造,但运行了几个周期,发现炉管温度高、结焦速度快,逼着工厂停炉烧焦,一年得多停七、八次。能耗增加、产量降低,焦块堵在管子上,更堵在了姜涛心里。
裂解炉有问题,乙烯投油量的设计值就达不到,下游装置都跟着降负荷,只能眼睁睁的看着效益白白流走。“不解决问题算什么专家?”作为集团公司技能专家的姜涛不断地问自己。攻坚的路要坚定地走,生存的仗敢拼才能赢。于是,他带领班组员工开始了新一轮攻关,10多个操作单元,一个接一个排查;20多个关键指标,一次又一次分析;1000多个运行参数,一遍又一遍比对。姜涛不光跟困难较劲,还跟自己较劲,这一较劲就找到了症结,跳出原来的思维定式,剔除“粗粮”、只吃“细粮”,灵感从姜涛熬红的眼睛中迸发出来,采取“裂解原料分输分送”,经过系统优化,液化气逐渐减少,优质裂解原料逐渐增加,焦块明显少了,运行周期延长了一倍。难关攻克了,这意味着每月增产乙烯694吨,创效384万元,还为产业链提供了充足的乙烯量。
过日子就要省着点
姜涛总把工厂比作自己的家,把装置的节能攻关看成是过日子,他总是对班组员工说:咱们自己家过日子就要省着点,能挣能省,日子才能越过越有。乙烯装置化学级丙烯设计纯度为96%,丙烯产品在下游用户使用过程中,丙烯中的丙烷不参与反应,只能作为不凝气放火炬,造成了较大的物料损失。姜涛看在眼里,疼在心里,连续一个多月泡在现场,对照原始工艺参数,大胆开展丙烯分离系统攻关,通过反复优化操作,调整控制参数,将化学级丙烯纯度由96.3%提高至96.95%,创效580多万元,荣获集团公司2019年一线创新成果一等奖。
尝到节能降耗甜头的姜涛,积极参与到挖潜增效合理化建议活动中,他把自己20多年岗位操作笔记拿出来,逐项对照现场梳理节能攻关项目,他提出的“氮气/天然气预冷开车”建议,使开车方案比传统方案节约创效61.159万元,荣获吉林石化公司重大合理化建议一等奖。几年来,姜涛和他的技术团队,提出合理化建议20余项,为企业创效2000余万元。
办法总比困难多
乙烯装置生产流程长,哪出现问题都会牵一发而动全身,产生连锁反应。姜涛不畏困难,勇于钻研,遇到难题他总是说:办法总比困难要多,只要我们努力,没有过不去的坎儿。急冷单元pH值波动较大,导致换热器经常泄露,严重影响装置平稳运行。他根据自己多年的操作经验,结合装置结构特点,增设了pH值自动控制系统,实现pH值在线监测,pH值合格率由96.24%提高至98.5%,大大提高了平稳运行系数。装置大检修开车后,分离新区负荷一直无法提到正常值,经过测量各设备压差,发现裂解气压缩机五段出口换热器出入口压差较高。他带领团队研究分析,制定改造方案,提高了装置的生产负荷,创效134万元。
乙烯装置分离系统再沸器运行周期短,检修频次多,一直是制约装置平稳运行的重大问题。姜涛带领团队从助剂消耗定额、工艺参数调整等方面制定调整措施,使脱丙烷塔再沸器运行周期由53.5天延长至106天,脱乙烷塔再沸器运行周期由110天延长至152天。碳二加氢反应器切换物料排放一直是生产难题,本着节能降耗和减少环境污染的原则,他先后组织了10多次攻关专题会议,制定开车方案,实现了碳二加氢反应器开车“零排放”的目标,创效200多万元。
总要给后辈留下点什么
技能专家工作室成立以后,姜涛一头扎进培训教研、技能攻关中,不分白天黑夜的研究摸索,终于制定出“O+S”(他人与自我)培训计划和“1+0”(集中与零散)培训模式。别人问他:你已经是国家级劳模了,还有必要这么拼吗?姜涛说,我想把技术传授给新人,多为企业培养人才,给后辈留下点什么。
在技能中国行活动中,他先后到乌鲁木齐石化、抚顺石化、中油管道局等企业去传授创新方法和经验,受到广泛好评。他利用个人休息时间编写和整理各类培训课件和视频40余项,每年在公司授课80多课时,人员遍及一线班组长和技术骨干共500多人。他被聘为中国石油大学硕士研究生的校外指导教师,三年来,发表论文36篇,开展大讲堂16次、事故分析会35次。
从一名普通工人到全国“五一”劳动奖章获得者、石油名匠、大国工匠,姜涛秉承石油精神,继承铁人遗志,演绎了一个塔林放飞理想的筑梦历程。